精梳機(jī)的改進(jìn)
伴隨著紡紗設(shè)備集體效率的提高,人們對(duì)精梳機(jī)也提出了更高的要求。紡紗企業(yè)的技術(shù)人員將目光放在精梳設(shè)備細(xì)微處,希翼通過(guò)改進(jìn)增添設(shè)備的使用壽命,提升產(chǎn)品質(zhì)量。
改進(jìn)連桿結(jié)構(gòu)
預(yù)防軸襯連桿松動(dòng)
連桿是精梳機(jī)上用于連接搖桿與擺臂的傳動(dòng)零件,每臺(tái)2件。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的高速運(yùn)轉(zhuǎn),連桿結(jié)構(gòu)中鑲嵌的軸襯簡(jiǎn)單松動(dòng),影響精梳機(jī)工作的穩(wěn)定性,為了保證精梳機(jī)的正常運(yùn)行,我們對(duì)連桿結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)。
目前廣泛使用的精梳機(jī)連桿材料為40Cr,軸襯的材料為ZCuSn5Pb5Zn5。軸襯與連桿加工盡后進(jìn)行組裝,在組裝前兩零件要求選配,過(guò)盈量為0.03毫米~0.04毫米,裝配工藝為:把軸襯壓入連桿2-Φ26Js7(+0.11-0.11)孔內(nèi)→磨兩平面→精鏜2-Φ20G6孔。由于軸襯的材料較軟,在裝配時(shí),軸襯往往會(huì)被擠下一層,不能保證過(guò)盈量(0.03毫米~0.04毫米),在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)后,簡(jiǎn)單發(fā)生松動(dòng)現(xiàn)象,影響精梳機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
改進(jìn)后的連桿結(jié)合件增添了螺釘緊固結(jié)構(gòu),達(dá)到了十分好的效果。連桿組合件的裝配工藝為:選配連桿與軸襯,要求過(guò)盈量0.03毫米~0.04毫米→將軸襯壓入連桿2-Φ26Js7(+0.11-0.11)孔內(nèi)→鉆攻4-M6螺孔→用4-M6×6螺釘緊固軸襯→剩余孔口部分焊平→外表面打磨光滑→磨兩平面→精鏜2-Φ20G6孔。
原結(jié)構(gòu)在組裝時(shí)軸襯稍有偏斜,過(guò)盈量就難以保證,軸襯簡(jiǎn)單松動(dòng)。但當(dāng)2-Φ20G6的孔鏜大后,可以將軸襯擠壓出,重新壓入軸襯后再加工,降低了零件的報(bào)廢率。
改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)在2-Φ20G6的孔鏜大后,軸襯不能壓出,零件只能報(bào)廢,不能再利用。但此結(jié)構(gòu)在機(jī)器長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)后,軸襯與連桿不會(huì)發(fā)生松動(dòng),可保證機(jī)器的正常運(yùn)行。
通過(guò)對(duì)連桿結(jié)構(gòu)的改進(jìn),精梳機(jī)在長(zhǎng)期高速運(yùn)轉(zhuǎn)后,軸襯與連桿不再發(fā)生松動(dòng)問(wèn)題,減少了用戶的更換時(shí)間及花費(fèi),使精梳機(jī)在市場(chǎng)中更具有競(jìng)爭(zhēng)力。□山西經(jīng)緯合力機(jī)械創(chuàng)造有限公司胡站英
加裝可編程操縱器
設(shè)計(jì)精梳操縱系統(tǒng)
E7/5精梳機(jī)是20世紀(jì)90年代瑞士站達(dá)生產(chǎn)的一種機(jī)型,目前仍在許多紡織企業(yè)中應(yīng)用。在生產(chǎn)實(shí)際中一些企業(yè)發(fā)覺,該機(jī)的繼電器操縱系統(tǒng)存在以下幾個(gè)問(wèn)題:一是操縱線路復(fù)雜,因定時(shí)器、繼電器、限位開關(guān)較多,導(dǎo)致操縱柜外形巨大,內(nèi)部接線復(fù)雜;二是可靠性差,由于觸點(diǎn)多且壽命短,接觸不良直接影響設(shè)備的可靠性;三是維護(hù)不便,由于線路復(fù)雜,且有些繼電器在市場(chǎng)上很難買到,給維修帶來(lái)不便,影響生產(chǎn)。因此,對(duì)其進(jìn)行改造勢(shì)在必行。
根據(jù)工藝要求,在不改變?cè)瓉?lái)機(jī)械結(jié)構(gòu)與動(dòng)作順序的基礎(chǔ)上,用可編程操縱器代替原來(lái)操縱柜中的繼電器,其主要問(wèn)題是可編程操縱器的選用。
根據(jù)操縱要求與各部分的動(dòng)作情況確定可編程操縱器的輸入、輸出信號(hào)點(diǎn)數(shù),從而確定其機(jī)型。由設(shè)備的動(dòng)作要求可知,精梳機(jī)道夫傳動(dòng)及喂棉棍同步進(jìn)行并不需要常常延續(xù)工作,而是一種容易的轉(zhuǎn)速給定變換。
從降低電氣操縱系統(tǒng)成本的角度來(lái)說(shuō),可采納輸出模塊的繼電器接點(diǎn)在外部實(shí)現(xiàn),省去模/數(shù)與數(shù)/模轉(zhuǎn)換塊。這樣,可編程操縱器只需配置開關(guān)量輸入/輸出模塊,輸入信號(hào)來(lái)自操作板上的按鈕開關(guān)、故障檢測(cè)開關(guān)、門限開關(guān)等;輸出信號(hào)來(lái)自操縱板上的指示燈、速度轉(zhuǎn)換切點(diǎn)、故障代碼傳遞等。
其它,由于可編程操縱器采納軟件操縱,可以用通用型變頻器與一般Y系列電機(jī)代替原雙速子母電機(jī)。在主電路圖上,可編程操縱器的3L+與Q1.1接變頻器的DCM與FWD,操縱正轉(zhuǎn)運(yùn)行端子;Q0.7接變頻器的多功能輸入端子M11,操縱低速與點(diǎn)動(dòng);Q1.0接變頻器的多功能輸入端子M12,操縱電機(jī)的高速;原來(lái)的機(jī)械制動(dòng)改成變頻器進(jìn)行停機(jī)直流制動(dòng)。
改進(jìn)設(shè)計(jì)后,機(jī)器的性能得到明顯改善。首先是啟動(dòng)平穩(wěn),幸免了沖擊,提高了可靠性。普通可編程操縱器的抗干擾能力可達(dá)1000V、1US的脈沖的沖擊,平均無(wú)故障工作時(shí)間可達(dá)5萬(wàn)~10萬(wàn)小時(shí)。
第二是降低了能耗。由于雙子母電機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,長(zhǎng)時(shí)間使用后電氣性能下降,耗電量很大。改造后,實(shí)際運(yùn)行電流與功率大大降低,可達(dá)30%~40%。
第三是提高安了全性,維護(hù)容易、方便。由于變頻器對(duì)電機(jī)的多重愛護(hù)(過(guò)電流愛護(hù)、過(guò)載愛護(hù)、過(guò)壓愛護(hù)等)作用,當(dāng)外界運(yùn)行條件改變、負(fù)載發(fā)生變幻或變頻器內(nèi)部發(fā)生故障時(shí),可幸免電機(jī)損壞。復(fù)雜的布線被可編程操縱器中的程序所代替,運(yùn)行花費(fèi)與維修費(fèi)減少,工作穩(wěn)定,故障率低,可以達(dá)到節(jié)能降耗、提高效率的目的。
(河北科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 劉順?lè)迹?/p>AAAKY,7II56U65
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