電子清紗器可以用于清除紡紗過程中的各種有害疵點(棉結(jié)、短粗節(jié)、長粗節(jié)、細節(jié)等),具有錯支檢測、定長、統(tǒng)計、打印、在線檢查、故障報警、聯(lián)網(wǎng)等功能,是操縱紡紗質(zhì)量的重要儀器。
辦法一
優(yōu)化電清工藝保證絡(luò)筒生產(chǎn)效率
福建永安川龍紡織公司 余建武
在使用TK930S型清紗器初期,清紗工藝參數(shù)設(shè)定為棉結(jié)5.5倍,短粗210%×1.6厘米,長粗125%×25厘米,長細-18%×20厘米;長錯號直徑差±7.4%,長度為10米,重復(fù)次數(shù)2次;短錯號直徑差±11.4%,長度為5米,重復(fù)次數(shù)2次。
該工藝在上車使用初期就及時發(fā)覺了一起由機械緣故導(dǎo)致后牽伸失效造成紗號偏粗的質(zhì)量事故,幸免了更大的損失。但在使用該工藝后,陸續(xù)實用戶反映我公司生產(chǎn)的針織物用紗會造成較多斷針的問題。為此,我們對ESPERO型絡(luò)筒機生產(chǎn)的C/T55/4518.2tex紗與一般絡(luò)筒機生產(chǎn)的同品種紗在一般絡(luò)筒機上同時進行倒筒,結(jié)果發(fā)覺ESPERO型絡(luò)筒機的平均倒筒漏疵率比一般絡(luò)筒機高4個/筒。其中大棉結(jié)與短粗的漏疵約占90%左右。我們分析后認為,造成用戶投訴的主因是以上工藝對棉結(jié)、短粗的設(shè)置過松。
經(jīng)過綜合考慮,我們優(yōu)選了方案進行生產(chǎn),此后再沒有接到用戶投訴。由于收緊了棉結(jié)參數(shù),針織物布面外觀與上色效果都有明顯改善。經(jīng)過幾年的生產(chǎn)實踐,證明方案的清紗器清紗參數(shù)能夠滿足針織物紗的質(zhì)量要求。通過實踐,我們認為滌棉混紡化纖織物紗清紗器的參數(shù)設(shè)定普通可以先初步設(shè)定為棉結(jié)5倍,短粗220%×1.4厘米,長粗120%×30厘米,長細-18%×20厘米,然后逐步優(yōu)化調(diào)整棉結(jié)與短粗門限(因為這類紗疵普通至少占70%以上),使筒紗百萬米切疵數(shù)(不含異纖切紗)在200次~350次左右的范圍內(nèi)。再根據(jù)用戶的需求與反饋情況進行適當(dāng)微調(diào),從而達到既滿足用戶質(zhì)量要求又能保證絡(luò)筒機生產(chǎn)效率的效果。
辦法二
利用電清信息實現(xiàn)紡紗線質(zhì)量追蹤
福建永安川龍紡織公司 余建武
正常情況下,T/C65/35混紡化纖織物紗的百萬米切紗總數(shù),若不含異纖應(yīng)該在250次~300次,若包括異纖,應(yīng)該在330次~420次,其中短粗節(jié)普通在170次~250次,錯號、長粗與長細合計普通在20次~50次之間為正常。
假如超過以上數(shù)據(jù)較多,則要根據(jù)紗疵的類型進行質(zhì)量追蹤。比如,異纖百萬米切紗數(shù)超標時,可分析開清棉工序的異纖分揀是否浮現(xiàn)問題;A1紗疵過多時,可分析原材料細度是否太細或成熟度不足;H2、I1、I2紗疵超過正常數(shù)據(jù)時,可重點分析粗紗捻度是否偏低而造成粗紗斷頭率太高等;長粗節(jié)E、F、G過多時,可重點查并粗細設(shè)備是否正常以及并粗運轉(zhuǎn)的包卷操作質(zhì)量是否存在問題。我們曾發(fā)覺T/C65/3527.8tex品種長粗紗疵切紗數(shù)達0.07個/千米,后將細紗氣動加壓由0.07兆帕改為0.08兆帕后,長粗紗疵切紗數(shù)降低到0.04個/千米~0.03個/千米。生產(chǎn)中曾經(jīng)浮現(xiàn)清紗器驀地顯示長粗百萬米切紗數(shù)達150個左右,通過質(zhì)量追蹤,發(fā)覺是FA311型并條機二膠輥有問題,將膠輥換掉兩天后,長粗紗疵逐步恢復(fù)正常水平。錯號紗偏多普通說明細紗分量不勻率高,需要做好粗紗牽伸部件的檢查,同時要小心可能存在并條缺根或者錯號問題;小疵群驀地增多時,要及時查尋細紗是否存在鋼領(lǐng)、鋼絲圈引起的棉球紗,膠輥表面有溝槽或者羅拉表面嵌雜等問題。
辦法三
更換電子芯片維修電子清紗器
山東飛泰紡織有限公司 李建杰
我公司1臺DQSS-4D型電子清紗器左車第三個處理器所帶的15個檢測頭剪切頻繁,有時引不進紡紗線,即使引進檢測槽,走紗不一會就剪切斷紗。對此,我們進行了分析,并著手進行了維修。
打開電清操縱箱面板,進入處理器“調(diào)零”界面,觀看此處“零點”隨著某個檢測頭零點顯示“FF”而在37H~45H之間變幻不定;當(dāng)某個檢測頭顯示“FF”時,處理器就發(fā)出“DQ信號”指示檢測頭剪切切紗。據(jù)此懷疑處理器故障,調(diào)換程序片D7與D8(89c51)及D14后,故障依然,排解以上三芯片損壞的可能性;于是拆下該處理器連到維修臺上進行測試,發(fā)覺八選一模擬開關(guān)電路D1與D2(4051)的+7V、-7V電源電壓正常,A、B、C三點及6腳操縱電壓也正常;接著測試紗路選擇操縱電路D13(7493)各引腳電壓。和正常數(shù)據(jù)對照,該芯片(7493)的1腳和12腳電壓異樣,高出正常值0.8V左右??紤]到該芯片2、3(Ro1、Ro2)輸入引腳及8、9、11輸出引腳信號電壓均在正常范圍之內(nèi),故暫先排解芯片損壞的可能性;將D13的1腳、12腳和外電路D15(7400)的5腳盡全切斷重測,電壓恢復(fù)到正常時的1.93V,而此時處理器“零點”顯示為3A、增益值39,推斷7493芯片性能盡好,故障點在D15及以后的電路中;于是重新焊好連線測試D15的2G邏輯電平,結(jié)果為2.75V(5腳)、1.53V(4腳)、4.05V(6腳),除5腳電平值異樣外,4腳、6腳均正常,推斷D15的5腳內(nèi)電路工作性能不良,引起電壓值變幻,致使D3(0820)模數(shù)轉(zhuǎn)換電路6腳的WR信號異樣,故而表現(xiàn)出以上現(xiàn)象。更換D15(7400)和非門芯片后重測,其5腳電壓已恢復(fù)正常,聯(lián)機絡(luò)紗后證明該故障得到排解。
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