光催化技術(shù)解決印染污水處理成本問(wèn)題
武漢科技學(xué)院與武漢方元環(huán)境科技股份有限公司共同開(kāi)發(fā)的高效物化組合技術(shù),成功解決了紡織印染廢水處理的成本問(wèn)題。用這種技術(shù)處理廢水的成本每噸不到2元,而處理1噸高溫廢水再進(jìn)行回用,企業(yè)可實(shí)現(xiàn)效益10元以上。目前,第二座應(yīng)用這種技術(shù)的印染廢水處理工程已在福建進(jìn)入工程設(shè)計(jì)程序,而在上海興建的座高溫印染廢水處理工程已于去年10月竣工投入運(yùn)行,應(yīng)用物化組合新技術(shù)系統(tǒng)處理針織或印染廢水時(shí),COD去除率大于90%,TOC去除率大于80%,色度去除率大于95%,SS去除率大于97%,處理后的廢水出水可直接回用于水洗工序。
據(jù)了解,這項(xiàng)獲得重大突破的工藝和核心技術(shù)叫做“無(wú)極紫外光催化氧化”技術(shù),是來(lái)自國(guó)家863重大專項(xiàng)新型高效物化組合技術(shù)的新研究成果。該技術(shù)的發(fā)明者武漢科技學(xué)院副院長(zhǎng)曾慶福博士,自上世紀(jì)90年代就開(kāi)始了該課題的研究,先后主持完成了國(guó)家“九五”重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目———印染廢水光化學(xué)脫色技術(shù)及設(shè)備研究,以及國(guó)家重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目———間歇式染色廢水光催化脫色回用技術(shù)及設(shè)備中試等工作。
在高效物化組合技術(shù)研究中,曾慶福和他的研究團(tuán)隊(duì)利用微波激發(fā)等離子體協(xié)同氧化技術(shù)、凝聚共沉淀集成技術(shù),以微波誘導(dǎo)作用及吸附長(zhǎng)效催化劑為核心,針對(duì)復(fù)雜的印染廢水水質(zhì),形成分級(jí)處理的協(xié)同工藝。其核心部件無(wú)極紫外線光源的工作時(shí)間大于15000小時(shí),催化劑壽命大于6個(gè)月。
這種技術(shù)在治理紡織廢水污染的同時(shí),達(dá)到了節(jié)約大量能源和節(jié)約用水的目的。根據(jù)檢測(cè),平洗機(jī)逆流漂洗廢水的溫度高達(dá)85℃以上,蘊(yùn)含可觀的熱能價(jià)值,每處理回收1噸這種水,企業(yè)可節(jié)約的費(fèi)用及實(shí)現(xiàn)的效益超過(guò)10元,遠(yuǎn)低于處理廢水的成本。該工藝及核心技術(shù)已獲得發(fā)明專利2項(xiàng),實(shí)用新技術(shù)專利1項(xiàng)。經(jīng)測(cè)算,一臺(tái)平洗機(jī)一天的熱水回用價(jià)值達(dá)2000余元,如果全國(guó)10萬(wàn)臺(tái)平洗機(jī)和溢流染色機(jī)排放的廢水都用此技術(shù)治理,一年節(jié)約水費(fèi)及燃料費(fèi)用可達(dá)60億元。
目前,我國(guó)水資源利用相對(duì)粗放,用水效率不高,浪費(fèi)嚴(yán)重。特別是在工業(yè)領(lǐng)域,工業(yè)用水重復(fù)利用率不足60%,比發(fā)達(dá)國(guó)家低了15至25個(gè)百分點(diǎn),工業(yè)用水中海水及苦咸水利用量?jī)H相當(dāng)于日本的21.3%,美國(guó)的12.8%。全國(guó)每年排放的大量高溫印染廢水,既污染了環(huán)境,又流失了巨大的熱能。國(guó)家環(huán)??偩直硎?,到2010年,所有印染企業(yè)都要采用環(huán)保原料實(shí)行清潔生產(chǎn),國(guó)家將支持印染業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的更新和污水處理技術(shù)的改造。
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